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隧道科技的三次跨越流水线
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我国的隧道施工技术落后国际30年。30年后,我国已成为世界隧道大国,施工水平跻身国际先进行列。

获得10项国家科技进步奖、16项国家级工法,达到国际先进水平的成果32项,国内领先水平63项,国内先进水平51项。中国中铁隧道集团30年获得如此多的顶尖科研成果,堪称建筑史上的奇迹!

伴随国家改革开放而诞生、发展、壮大,30年完成隧道(洞)折合单线1500公里,累计向国家上交利税按可比价格计算,相当于在国家原投资基础上再造了6个同样规模的企业。从该集团的身上,我们领略到隧道科技的3次跨越,管窥到了这个行业的发展轨迹。

中铁隧道集团董事长、党委书记郭大焕介绍,科技兴企是他们持之以恒坚持的发展战略,正是瞄准国际科技前沿,在攻克施工难题中不断开展技术创新,才能实现隧道科技的跨越发展,不断增强企业的竞争优势。

钻爆法--开启大型机械化施工时代

1980年底,成立仅两年的中铁隧道集团(时称铁道部隧道工程局)奉命从中原移师南下,率领一万多名员工参与"七五"期间国家重点建设项目衡广铁路复线,其中全长14.3公里的大瑶山隧道是全线的关键性控制工程。

这是当时国内最长的双线电气化铁路隧道,世界第十。而且隧道穿越11条大断层带,尤其是长465米的9号断层地带,最大涌水量每昼夜高达4.2千吨,属于世界性施工难题。

当时,发达国家根据新奥法原理,利用围岩的自稳能力,腾出来空间,实现了隧道施工大型机械化作业。然而,如果按照当时风枪打眼、木支撑、小型机械操作的传统方法,根本不可能在8年的工期内完成。进行科技创新,成为建设者的必然选择。

科技人员对新奥法原理展开了热烈讨论,并在附近的雷公尖隧道进行试验,由于缺少经验,工人不理解而不太配合,开始科研进展并不顺利。

中国人要自己修建大瑶山隧道的消息轰动全国,也引起国际同行的眼光。欧美等国的隧道专家纷纷前来参观,开展学术交流。他们的眼神中表现出来的是疑惑,日本专家甚至摇了摇头。

科研人员看在眼里,急在心头。为了长中国人的志气,一定要建成大瑶山隧道!大家下定了决心。经过一年多的反复试验,逐步找出了硬岩条件下施工方案,沿用了几十年的木支撑去掉了,先进的液压台车也被操作工人熟练掌握了,光面爆破达到了预期效果,凿岩、运碴、支护、衬砌四条工序实现了大型机械化流水线作业。

为了攻克大断层难题,技术人员开展围岩稳定性监控量测研究,进行防坍塌试验和封堵裂缝围岩试验。1987年3月5日,在攻克9号断层的艰难日子,时任国务院副总理的李鹏现场视察,给建设者以极大的鼓舞。他们探索出浅孔周边预注浆方法,经济、安全、快速通过了9号大断层。
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